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水刺生产线烘干机余热回用改造,绿色节能赋能高质量发展

发布时间:2026-01-22 16:36:00   点击:
导读:公司水刺车间上线“闭环式余热回收系统”,把烘干机原本直排的80-140℃湿热汽体脱水净化后,再次用于布面预热,单机能耗降20%+,热效率突破90%,年省能源费数十万元,投资回收期短。项目以技术创新撬动降本增效、减碳降耗,为行业绿色升级提供示范,后续将持续优化并复制推广。

  水刺生产线烘干机余热回用改造项目通过引入先进的余热回收技术,实现了烘干环节废弃热能的循环再利用,在降本增效、绿色环保方面取得显著突破,为公司高质量发展注入新动能。

  水刺非织造布生产过程中,烘干环节是能耗核心场景之一。传统生产模式下,烘干机排出的高温湿热空气携带大量热能直接排放,不仅造成能源的严重浪费,还增加了生产运营成本。为破解这一问题,公司技术部门联合专业团队,经过充分调研、方案对比论证与试验优化,确定了针对性的改造方案。

  本次改造核心在于搭建闭环式余热回收系统,通过在烘干机后端抽吸管路的出风管道增设回收支路,配套安装高效除湿装置、匀风装置及保温管路等设备,构建起“余热回收-干燥处理-循环利用”的能源闭环。改造后,烘干机排放的80℃-140℃高温湿热空气经回收支路收集后,先由旋风分离式除湿装置去除水分,转化为洁净干热空气,再通过匀风装置均匀作用于待烘干的湿态水刺材料实现预热处理。这一过程大幅减少了后续烘干设备的热能消耗,同时提升了烘干效率与产品烘干均匀度。

  据技术人员介绍,项目试运行期间节能效果显著。通过余热回收再利用,烘干机单位能耗较改造前降低20%以上,热效率提升至90%以上,按车间现有产能核算,年可节约能源费用数十万元,投资回收期短、经济效益突出。与此同时,热能回收系统减少了高温热气直接排放带来的浪费,降低了企业对外部能源的依赖,在践行绿色发展理念、推动“双碳”目标落地方面发挥了积极作用。

  “此次水刺生产线烘干机余热回用改造,是公司以技术创新驱动节能降耗的重要实践。”公司生产负责人表示,未来公司将持续聚焦生产环节的能效优化,加大绿色技术、节能设备的研发与投入力度,推动更多节能改造项目落地见效,在提升企业核心竞争力的同时,坚守绿色发展底线,为行业可持续发展提供示范参考。

  下一步,公司将密切监测项目运行数据,持续优化系统参数,充分挖掘余热回用潜力,以科技创新赋能生产升级,走出一条高效、低碳、环保的高质量发展之路。

(来源:水刺车间)

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